后没到十秒,负责监控机组运行的分立器件就已经报销,此时负责紧急关机的数据处理系统正忙着运算验证呢,由于监控系统忽然没了动静,验证程序陷入死循环,结果这道保险如同虚设,在这次事故中没有起到任何正面作用。
至于造成油路微渗漏以致变成断裂事故的罪魁祸首,却是燃机设计上的原因,由于经验不足,华晨把负责冷却燃机的水冷管路和负责滑油供给的滑油管路紧紧相邻,由于兰化的机组主要功能是处理石油裂化裂解产生的可燃xing气体,进而平衡兰化的工业电网,这种使得机组的出力不像专业发电设备那般恒定。
随着机组出力的变化,负责冷却燃机的水冷管路提供的制冷剂流量也随之变化,这就导致了水冷管路在设计时需要考虑大温差产生的膨胀问题,华晨负责设计燃机冷却系统的部门注意到了这点,但是负责设计滑油系统的部门哪能想到这一点。
结果机组实际工作时,滑油系统的工作环境受水冷系统的影响完全超出了设计前的预估,最终这个看起来毫不起眼的微小错误,导致了滑油管路因缩涨问题出现渗漏并酿成了大祸。
虽然整个事故产生的过程充满了一连串的巧合和失误,但这种巧合在工业化大生产中绝对是偶然中的必